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出自:己内酰胺装置操作工
离子交换树脂再生液中,硝酸()应控制在5%左右。
A:含水量
B:流量比
C:酸碱度
D:浓度
聚酰胺-6纤维的特点有:()。
A:耐磨性好
B:强度低
C:染色性能好
D:不发霉
FPV7203表示()。
A:流量指示
B:流量调节阀
C:压差流量计
D:快关阀
正常开车时蒸馏碱管堵时如果()则可判定碱管堵或碱泵故障。
A:碱槽未收碱而液位长时间不降
B:闪蒸下料碱度低
C:蒸馏进料碱度低
D:重残液碱度低
蒸馏停车后必须清洗除沫网。
下列关于水萃取塔顶部苯中含己说法中
不正确
的是()。
A:提高苯蒸馏的负荷有利于降低水萃顶部含己
B:蒸发顶部夹带己内酰胺若不及时处理将引起水萃顶部含己偏高
C:水萃顶部含己越低说明分离效果越好
D:水萃顶部含己越低越好
己内酰胺生产工艺中,离子交换树脂再生所用HNO3来自()。
A:原料车间
B:动力车间
C:环己酮车间
D:羟胺肟化工段
己内酰胺装置开车前两套热水系统应先开起来,并始终向装置内各夹套管、伴热管和换热器提供90℃热水。
己内酰胺产品的挥发性碱应控制在≥0.5meq/kg。
己内酰胺成品含水量高的原因有()。
A:进料浓度低
B:冷凝器内漏
C:系统保温内漏
D:加入蒸气量太大
离子交换树脂再生反冲洗时水量越大越好。
紧急停蒸气时,蒸馏岗位应作处理包括()。
A:停止进料加水洗清
B:吹扫馏分管和回流管
C:放料至己水缓冲槽
D:清洗碱管
加氢温度太低,反应速度下降,因此加氢效率降低。
转盘萃取塔的转速()时易引起泛塔。
A:过低
B:过高
C:停止
D:无法确定
下述说法中是由于工艺冷凝液超标直接导致的是:()。
A:反萃取顶部苯中含己高
B:己内酰胺萃取残液含己高
C:成品消光值高
D:蒸发出料浓度低
配制加氢催化剂时,只能用工艺水。
热水系统温度低的原因有()。
A:补入工艺水量过小
B:温度调节阀故障
C:热水冷却器冷却水量太大
D:加入蒸气量太小
进入氨泄漏区域应配带()色的滤毒罐。
A:黄
B:白
C:灰
D:褐
工艺冷凝液控制指标主要分析()。
A:含己量
B:含水量
C:pH值
D:PM值
测量仪表的量程选择应符合技术规范,流量的指示值在全量程(量程刻度)的50%以上。
在重排开车前,应该()以确认肟管畅通。
A:用NL吹扫肟管
B:用SL吹扫肟管
C:用工艺水清洗肟管
D:在开车前先向重排系统进少量肟
开车方案的编写要求包括以下()内容。
A:开车目的
B:开车前工况
C:开车步骤
D:危害识别
某流体的相对密度是0.8,其密度为()kg/m
3
。
A:800
B:1000.8
C:1008
D:1228
己内酰胺装置闪蒸系统清洗时应打开分离器到()的串通阀。
A:闪蒸罐
B:蒸发器
C:己内酰胺缓冲槽
D:碱槽
机械密封的基本组成单元是密封单元、缓冲补偿单元、传动单元、辅助密封单元组成。
己内酰胺生产工艺中,硫铵汽提塔的气相管与()及冷凝液汽提塔相连。
A:己内酰胺苯萃取塔
B:硫铵萃取塔
C:水萃取塔
D:苯汽提塔
环己酮肟中含酮过高,将导致()。
A:发生缩合反应
B:发生内布重排反应
C:释放水并消耗SO
3
D:氨消耗增加
高压透镜垫虽然经修复后质量符合要求,但仍不能使用,要进行更换。
紧急停蒸气后本装置应重点控制处理的有:()。
A:关闭热水进冷却器旁路阀
B:蒸馏系统管线排尽吹扫
C:重排保持稳定运行
D:减少水萃取进料量
阴离子交换器内树脂型号为()。
A:402Cl
B:402Na
C:1200H
2
D:1200Na
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